電除霧技術(shù):銅冶煉行業(yè)電除霧器的技術(shù)改造
電除霧器的技術(shù)改造
a.調(diào)整各通道入口閥門(mén)開(kāi)度,使氣量均勻 。
b.原鈦合金魚(yú)尾型陰極線(xiàn)腐蝕嚴(yán)重,斷落頻繁?,F(xiàn)更換采用純鈦雙鈕芒刺極線(xiàn),減緩了腐蝕 ,強(qiáng)化放電 ,以適應(yīng)生產(chǎn)需要。
C.原陰極錘質(zhì)量為4kg,隨著氣量的增大極線(xiàn)擺動(dòng)厲害 。 現(xiàn)改為質(zhì)量約為1Okg的極錘 ,保證極線(xiàn)的垂直度和同心度,減少極線(xiàn)擺動(dòng)。
d.用無(wú)水酒精擦絕緣箱內(nèi)的石英管及變壓器上的瓷瓶 ,增加絕緣性能。
e.原石英套管電加熱器功率小,易結(jié)露,致使二次電壓 、電流較低 ,除霧效率降 ,現(xiàn)提高電加熱器功率 ,提高保溫箱溫度 。
f. 每個(gè)班沖冼一個(gè)通道,依次循環(huán) ,每次沖冼時(shí)間為10min ,并適當(dāng)調(diào)高二次電壓 、電流值。另外,填料塔的除塵效果不好,致使電除霧器電暈極肥大 、沉淀極積塵嚴(yán)重?,F(xiàn)增加了沖冼填料塔捕沫層次數(shù) ,每周 2 次。
4 改造效果
通過(guò)以上改進(jìn) ,電除霧器的除霧效率明顯提高 ,風(fēng)機(jī)出口酸霧含量下降為0.0071 g/m 。但由于銅系統(tǒng)艾薩爐投 產(chǎn)后進(jìn)人制酸的煙氣量大且煙氣成分復(fù)雜,雜質(zhì)含量高,故酸霧仍不達(dá)標(biāo)。我們將繼續(xù)優(yōu)化生產(chǎn),將酸霧控制在指標(biāo)范圍內(nèi),保證制酸系統(tǒng)長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行 。